减少浪费,提高鞋类制造的性能.
我们成就了什么.
一家鞋类制造商经营着六条现代化生产线,其年产量超过一百万双职业鞋和安全鞋,正在寻求重大变革. 为了在不牺牲性能的前提下改善操作对健康、安全和环境(HSE)的影响,制造商正努力改变目前的溶剂型聚氨酯鞋底成型工艺,用水基解决方案降低废品率. 肯天与其合作,帮助他们实现了转变. 测试结果表明,与竞争对手的水基产品相比,我们肯天的产品清洁时间更少,脱模剂的总用量减少了20%,废品率大幅降低了约75%. 此外,改用肯天的水基解决方案后,客户的产品外观也得到了改善,鞋子内底和外底之间的粘合性提高了33%,从而提高了产品的耐用性.
我们如何做到这些.
我们在咨询客户并了解其应用参数后,进行了全面的工业试验. 我们配制了三种合适的水基脱模剂,并在生产环境中进行测试,以微调出性能最好的方案. 除了改善HSE因素外,成功的要求还包括改善脱模、减少堆积,并确保脱模剂不干扰鞋底的粘合过程并导致分层 (内底和外底之间的剥离强度要求至少为 60N/cm). 我们很快可以看出,脱模剂和添加剂的平衡组合具有高效的脱模便利性. 在整个试验过程中,我们优化了最终配方中的固体含量,超过了应用要求,并通过生产7000多双鞋子来验证结果.
我们的解决方案.
脱颖而出的水基解决方案满足了所有的性能标准,包括改善哑光表面外观的均匀性和深度,以及更快地清理喷砂. 肯天脱模剂极好满足了客户的最低要求,鞋底层之间的剥离强度可达 80N/cm,并且在整个过程中使用的脱模剂也更少. 新的水基解决方案最终可以为员工提供更安全的工作场所,并以更可持续的制造方式为终端客户提供产品.
数据洞察
手印影响.
在肯天, 我们为自己一直以来对可持续发展所做出的努力感到自豪. 我们的努力给客户带来工艺上的改良. 它超越了肯天的全球足迹; 这是肯天更广泛的印记.
在本案例中, 肯天实现了以下目标:
- 减少了生产过程中排放的VOC.
- 在整个生产过程中降低产品的总体用量.
- 与溶剂型解决方案相比,废料更少.
- 材料
- 废料
- 排放